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BRWZ550/31.5智能型高压、大流量乳化液泵站使用寿命分析(图文)

时间:2011-04-23  作者:秩名
为改善柱塞的润滑条件,本泵体增加润滑油池,池内加N46机械油(相当于旧国际30#机械油)经线滴油至柱塞上。为确保柱塞的正常使用,延长柱塞密封副的使用寿命,当班司机请注意润滑油池的油量。

5.维修

泵在长期运行过程中,由于磨损和锈蚀等原因,失去了原有的精度和性能应进行大修,根据实际情况,更换必需的易损零件,基本恢复原来的性能。

5、泵的故障与排除方法

乳化液泵出现故障将直接影响泵的正常工作。对于常见的故障应该如何解除,下面将分析几种常见的故障产生原因,并提出相应的排除方法。

故 障 产 生 原 因 排 除 方 法
启动后无压力 卸载阀主阀卡住,关不上 卸载阀中、下节流孔堵塞 两位三通电磁阀阀面泄漏 智能系统有故障,不能向两位三通电磁阀发出“得电”信号 检查清洗主阀 检查并清除杂物 修理或更换电磁阀 检查、修理智能控制系统
压力脉动大、管道振动、流量不足、噪声严重 泵吸液腔空气未排尽 柱塞密封损坏,排液时漏液,吸液时进气 吸液软管过细、过长 吸排液阀动作不灵,密封不好 吸排液阀弹簧断裂 蓄能器内氮气无压力或压力过高 拧松吸液腔放气螺堵,放尽空气 检查柱塞密封副,修复或更换密封 调换吸液软管 检查阀组,清除杂物 更换弹簧 充气或放气
柱塞密封处泄漏严重 柱塞密封圈磨损或损坏 柱塞表面有严重划伤、拉毛 更换密封圈 更换柱塞
泵运转噪声大,有撞击声 轴瓦间隙过大 泵内有杂物 联轴器有噪声,电机与泵轴线不同轴 柱塞与承压块间有间隙 更换轴瓦 清除杂物 检查联轴器、调整电机与泵同轴 拧紧柱塞与滑块连接处的压套
箱体温度过高 润滑油太脏、不足或过多 轴瓦损坏或曲轴颈拉毛 清洗油池换油或调整油量 修理曲轴,修刮或调换轴瓦
泵压力突然升高,超过电液卸载阀或安全阀调定压力 安全阀失灵 卸载阀主阀芯卡住不能打开 先导阀有蹩卡 智能系统有故障,不能向两位三通电磁阀发出“失电”信号 检查调整或更换安全阀 检查主阀芯 检查先导阀 检查、修理智能控制系统
支架停止用液时,电液卸载阀动作频繁 卸载阀单向阀漏液 去支架的输液管漏液 液控方式时先导阀漏液 蓄能器内氮气无压力或压力过高 检查清洗单向阀 检查更换输液管 检查先导阀阀面及密封 充气或放气到规定压力

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