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汽轮机汽缸螺栓咬死现象分析

时间:2011-04-23  作者:秩名

论文导读:黑化集团热电厂两台机组B6-35和CC12-35/10/5型汽轮机分别有南京汽轮机厂和上海汽轮机厂生产,为了合理的利用钢材,以及便于浇注、加工,汽缸分成高压、中压和低压三段,在垂直结合面处也是用螺栓紧固,在压力较高的垂直结合面的内圆处进行密封焊接,保证汽缸结合面的密封性。汽缸螺栓的咬死现象,不但造成了经济损失,而且给机组检修带来了很大的困难,因此,分析其原因,采取相应的措施,对缩短检修时间,节约检修费用,降低劳动强度是很有好处的。1)紧固件(螺栓和螺帽)拧紧后,在高位下长期工作,虽然总变形量不变,但由于部分弹性变形为塑性变形所代替,紧固件中的应力变逐渐下降,当残余应力低于设计要求的最小密封力时密封性能就降低,产生松弛现象,松弛现象与初应力大小有关,初应力过大会加速材料的松弛,并不是把螺栓与螺帽拧得越紧越好,对初应力的大小要有所控制,对力矩作出规定。
关键词:汽轮机,汽缸螺栓,初应力,拆装工艺

 

0.概述

黑化集团热电厂两台机组B6-35和CC12-35/10/5型汽轮机分别有南京汽轮机厂和上海汽轮机厂生产,为了合理的利用钢材,以及便于浇注、加工,汽缸分成高压、中压和低压三段,在垂直结合面处也是用螺栓紧固,在压力较高的垂直结合面的内圆处进行密封焊接,保证汽缸结合面的密封性。汽缸水平结合面的密封性是靠中分面螺栓的紧力来达到的,根据汽缸内蒸汽的压力、温度、汽缸的结构尺寸,确定了螺栓使用的材料以及尺寸。其中高压缸共有螺栓28只,有M54螺栓20只,M72螺栓8只,螺栓杆材质均为35GrMoA,螺母材料为45#钢。

在上几次检修中,两台机组都出现过高压缸螺栓咬死现象,有时2-3只,有时4-6只,螺栓一旦咬死,则无法拆除,只得用割把切开螺帽,再修复螺杆。

汽缸螺栓的咬死现象,不但造成了经济损失,而且给机组检修带来了很大的困难,因此,分析其原因,采取相应的措施,对缩短检修时间,节约检修费用,降低劳动强度是很有好处的。

1.汽缸螺栓咬死的原因

对于汽缸螺栓咬死的原因,经过实践分析,有以下几个原因:

1)紧固件(螺栓和螺帽)拧紧后,在高位下长期工作,虽然总变形量不变,但由于部分弹性变形为塑性变形所代替,紧固件中的应力变逐渐下降,当残余应力低于设计要求的最小密封力时密封性能就降低,产生松弛现象,松弛现象与初应力大小有关,初应力过大会加速材料的松弛,并不是把螺栓与螺帽拧得越紧越好,对初应力的大小要有所控制,对力矩作出规定。

2)组装工艺不好,螺纹内有毛刺、伤痕、杂物;热紧时间过长,螺纹部分温度过高都能使螺栓胀死。

3)拆卸螺栓时的温度掌握 不好,在汽缸尚未冷透时就拆卸螺栓或者加热时间及 温度掌握不好,螺栓未能有效伸长。

4)螺栓长期在高温下工作,表面易产生高温氧化物,若润滑涂料性能不良,在挤压作用下使螺纹间的氧化物聚结一起形成坚硬的氧化膜,松卸螺帽时,氧化物一旦拉破,产生毛刺,导致螺纹咬住。

50螺栓质量加工不良,螺纹光洁度差,配合间隙小,引起螺栓咬死。

2.防止汽缸螺栓咬死的措施

2.1确定适当的拧紧力矩

既要保证汽轮机的汽缸法兰在整个工作期间的严密性,又不致因其应力过大而降低螺栓的使用寿命和造成螺纹咬扣,国内的汽轮机紧固件的设计寿命一般在20000小时,最小密封力在15kg/mm2,高压缸螺栓材质一般为35GrMoA,在400o时初应力σ为35kg/mm2,σ残余≥15kg/mm2,材料常温下的屈服强度σs应≥2σ≈70kg/mm2,即螺帽的拧紧力矩在70kg/mm2左右,仅用冷紧的方法不易达到,因此对M54的螺帽拧紧工序是先冷紧再热紧,冷紧后加热螺栓使其伸长,再将螺帽旋转到预先给定的弧长K,对于M54的螺帽,弧长K约为5.5cm。K=,式中:σ--螺栓的初紧力,L--螺帽自由端长度,cm(对于双头螺栓罩型螺帽应螺栓在法兰结合面以上的高度;对于六方螺帽为汽缸上法兰厚度加上螺帽的高度;对于穿透性螺栓应为上下法兰的厚度加上一侧螺帽的高度,D--螺帽外径 cm,S--螺纹的螺距cm,E--工作温度下材料的弹性模数 kgf/cm2,a--考虑到法兰受压收缩及法兰结合面内密封涂料减薄的系数,取1.3。

由上式可知,计算K值的公式虽不复杂,但计算时有的数据要从有关手册中查找,使用不方便,在演算过程中由于差错导致螺栓拧紧度不当的缺陷,为此,可利用公式作出简易数算图尺,详见参考 :徐奇焕《汽缸螺栓热紧弧长简易速算图尺》。用两种方法求出K值,其相对误差小于1%。发表论文。

2.2改进拆装工艺

2.2.1螺栓拆卸

只有在调节级处汽缸壁温降到80o以下时,才允许松卸螺栓,因为在热状态下松螺帽,会因螺纹硬度降低而使螺纹咬扣。发表论文。

在加热松卸螺帽时,控制好加热时间及温度,用大号烤把加热松螺帽时,其火焰长度应充满螺栓的加热孔,均匀加热,对M54加热时间约为1.5分钟,对M72螺栓加热时间约为2分钟,用手锤轻轻敲打螺帽而发出沉闷的嘶哑声音,说明螺纹间已出现间隙,再用3米左右的加力杆由2-3人施力迅速松脱螺帽。使用电加热棒加热螺栓拆卸效果更好,只要能保证螺栓有效地加热伸长,就会使螺栓顺利取出。

2.2.2螺栓热紧:

螺栓冷紧后再进行热紧,待螺杆受力伸长后,用加力杆将螺帽旋转到预先标定的弧长,如果加热时间及温度掌握不好,伸长量不够,使大力矩硬板或大锤敲打,这时螺帽就会在温度较高、螺纹硬度较低,以接触应力较大的状态下旋转,会使螺纹产生毛刺。从而在拆螺帽时出现咬扣现象。

2.3选择良好的润滑涂料

以前我们采用二硫化钼粉作为螺栓涂料,在一定程度上可以减少螺纹间氧化物的聚结和减小摩擦系数,减轻螺纹咬扣,当在成分分析及使用效果发现:二硫化钼在399o左右分解,效果较差,后来改用片状石墨,石墨的高温性能良好,在400o以上作润滑剂是恰当的。在螺杆上涂抹涂料时,应均匀、适当,并用压缩空气吹去多余的粉末,以防止涂料堆积在螺纹内造成卡涩。发表论文。

经过上述分析及措施的落实,在近几次检修中没有出现螺栓咬死现象,收到了一定的经济效益。


参考文献:
[1]徐奇焕.汽缸螺栓热紧弧长简易速算图尺.电力机械,1984,5.
[2]郑中新.宝钢自备电厂350MW汽轮机的检修经验.动力工程,1988.
 

 

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