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杭汽汽轮机主辅油泵切换困难的研究与应用

时间:2011-04-23  作者:秩名

论文导读:机组启动前先启动辅助油泵向系统供油,机组转速达到3800r/min时,即可完全满足主油泵的正常工作,此时方可停止辅助油泵运行,完成主油泵的切换,有主油泵供油,完成开机操作。自2004年三台机组陆续投产以来,每次开机切换主油泵时,润滑油压、控制油压及速关油压迅速下降,辅助油泵自启,甚至机组跳车。
关键词:主油泵,切换

 

0.引言

莱钢型钢热电厂AV80-15型轴流压缩机系陕西鼓风机(集团)有限公司制造,全静叶可调式轴流压缩机。论文参考网。它有汽轮机拖动,汽轮机型号为:NK63/80型汽轮机,系杭州汽轮机股份有限公司制造的中温、中压、轴流、抽汽凝汽式汽轮机。机组启动前先启动辅助油泵向系统供油,机组转速达到3800r/min时,即可完全满足主油泵的正常工作,此时方可停止辅助油泵运行,完成主油泵的切换,有主油泵供油,完成开机操作。自2004年三台机组陆续投产以来,每次开机切换主油泵时,润滑油压、控制油压及速关油压迅速下降,辅助油泵自启,甚至机组跳车。有时多达十几次才能完成主、辅油泵的切换,切换成功的概率极低,严重制约了高炉按期复风生产。

2.研究与应用

2.1 现状

2.1.1当机组转速达到3400r/min以上主油泵开始工作时,控制油压、速关油压和润滑油压同时出现波动。当转速升至3800r/min时,控制油压在0.68―0.77Mpa之间出现周期性波动。

2.1.2由于汽轮鼓风机组轴系质量大,在转子静止状态进行盘车时需要的力矩大,因此选用了大功率的盘车油泵,当转子转动后维持一定的盘车转速所需要的力矩就小,过大的盘车油量使盘车转速高达350-380rpm,盘车油泵在开机前和停机后机组运行,同时运行辅助油泵供系统轴承润滑。

2.2 原因分析

2.2.1 在机组启动过程中,转速3800r/min以下主油泵工作转速低,调节、润滑油依靠辅助油泵供给,转速3800r/min以上虽然出口压力能满足调节、润滑油用油,但辅助油泵仍在运行,由螺杆泵的性能曲线和性质决定,只要辅助油泵转动就有油量输出,此时突然停止运行将使主油泵瞬间输出大量的油造成系统压力降低。

2.2.2机组原调节系统配备一只容量35升蓄能器,当切换辅助油泵时油压瞬间降低,蓄能器所补充的油量不能满足系统。

2.2.3 控制油系统的fisher调压阀动作迟缓,灵敏度差,以及辅助油泵的出口逆止阀动作迟缓,也是造成油压瞬间下降的主要原因之一。

2.2.4 主油泵出口逆止阀距射油器距离太近,对逆止阀扰动大,影响逆止阀动作灵敏。

2.3 理论依据

辅助油泵为螺杆泵,螺杆泵为容积式泵,一定的转速对应一定的流量,不允许在出口门关闭的情况下运行,只能通过调节泵体本身的出口回流控制系统流量,因此,只要泵在转动就有流量输出。运行中切换主油泵时,虽然主油泵的出口压力达到了要求,但是系统的流量主要是辅助油泵供给,此时突然停止辅助油泵必然对油系统和主油泵造成冲击,引起压力波动调节阀调整不及时就会引起油压迅速下降。

盘车油泵和主油泵均为离心泵,离心泵的工作特点决定了,在系统流量变化较大时其出口压力变化较小,短时间内允许出口门全关的情况下运行,此时出口压力最高。论文参考网。盘车油泵出口一部分供盘车系统分流一部分供调节和润滑系统,其出口压力比单独供盘车系统有所降低,只要调整好盘车油泵出口压力低于主油泵出口压力,盘车油泵供调节系统的逆止阀可以自由关闭,即相当于盘车油泵出口关闭退出运行,此时停止盘车油泵既能实现无扰动切换。

图 2 螺杆泵与离心泵的流量特性

2.4 改造与应用

2.4.1 根据运行经验知,机组启动冲转前、停机后盘车冷却完全不必要如此高的转速,经试验只要120r/min以上完全可以满足盘车要求。只运行盘车油泵盘车转速180-200r/min,同时调节油压力稳定在0.8Mpa,完全满足机组盘车、调节系统静态试验要求。

因此在盘车油泵出口处加装三通用金属软管连接两只球阀和逆止阀,接在辅助油泵的出口逆止阀后,通过调节盘车装置入口阀实现调节油压力的调整和盘车转速的控制。同时由自动化部人员配合修改盘车油泵启动和停止条件程序。机组启动前盘车油泵可以手动启动或停止,机组启动后转速4000以上,润滑油压力正常方可停止盘车油泵运行。如图3所示

2.4.2 在调节油管路系统加装两只35升蓄能器,增大油系统压力波动的抗冲击能力。

2.3.3 加大fisher调压阀取压信号管的直径,增大瞬间供油量,有效提高了fisher调压阀动作的灵敏度,降低了对油泵切换过程中的油压波动量。

2.4.4 将主油泵逆止阀加装至主油泵出口前,离射油器距离较远的位置。

3.技术创新点

车间三台杭汽机组均存在此问题,在厂家无法解决的情况下,运用独自技术力量,在进行了大量的数据分析和实验研究包括运行方式的研究改变后,针对使用情况对设备进行的创新性改造。

3.1改造彻底解决了主辅油泵切换的问题,明显提高设备运行的机动性和安全性。

3.2 调节油管路系统加装两只35升蓄能器,增大油系统压力波动的抗冲击能力,油压稳定,机组运行安全。论文参考网。工艺结构简单,投资少,操作简便易行,安全可靠。

4.结束语

对系统实施改造后,当转速达到4000r/min时主油泵工作正常,油压基本稳定,调节油管路系统加装两只35升蓄能器,增大了油系统压力波动的抗冲击能力。主辅油泵切换时控制油压由0.77MPa降至0.74MPa,一次切换成功,有效的缩短了开机时间。停机后盘车冷却过程停止辅助油泵,只运行盘车油泵即可满足调节系统静态实验、轴承润滑、盘车要求,达到了预期的效果。

 

 

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