观察并记录空载扰动波形。分别置四组不同的Bt、Td、Tn数值,记录空载扰动波形,取超调量和调整时间最优的一组参数作为运行参数。
7、空载摆动试验
将Bp、Bt、Td、Tn置扰动试验运行参数,频率给定=50.00HZ。机组在空载自动状况下运行。调速器处于“频率调节”模式,使调速器跟踪50.00HZ。记录机组频率在3分钟的波形曲线,计算频率摆动值,连续测量3次,取三次平均值空载频率摆动合格(大型调速器±0.15%,中小型调速器±0.25%)。
8、带负荷试验
调速器处于“自动”停机等待状态,Bp、Bt、Td、Tn置为运行参数。由中控室(LCU)发“开机”、“并网”令,机组开至发电状态。机组发电运行稳定,无任何异常现象。分别在“频率模式”、“功率模式”、“开度模式”下,按“增加”、“减少”键,或者通过中控室(LCU)发“增、减负荷”命令,改变机组有功功率。观察并记录试验过程波形,在负荷增减过程中,机组运行应稳定,机组负荷处理波动无明显变化,接力器应无来回摆动现象。
9、甩负荷试验
机组并网带负荷稳定运行30分钟,无任何异常现象,密切注意分段关闭阀动作情况。按额定负荷的25%、50%、75%、100%分四次进行甩负荷试验。观察并记录每次甩负荷波形,分析每次的最高频率、调整时间和涡壳压力上升率,如有异常,应立即停止试验,重新核对调保计算值。
10、一次调频试验
发频为50Hz时,调速器切自动控制,投入一次调频功能,按照电网要求修改频率死区。分别发频49.90Hz,49.85Hz,49.80Hz,49.75Hz以及49.70Hz,记录频率、导叶开度和有功功率的变化,每次发频结束,修改发频为50Hz;然后分别发频50.10Hz,50.15Hz,50.20Hz,50.25Hz,50.30Hz记录频率、导叶开度和有功功率的变化。
试验过程中调整PID参数,选出最好的参数,设置为运行参数。测试并确定一组一次调频运行参数以满足一次调频性能要求
五、总结
DFWT-100-4.0调速器系统采用全数字交流电机+滚珠丝杠副所组成的机电位移转换器,传动效率极高,死区小,线性度好,而且不会自锁,不发卡。全数字交流电机采用闭环控制方式,提高了调速器的速动性和控制精度,在电源消失的情况下,在内自复中机构的作用下,滑套自动回复零点位置,确保证调速器运行可靠性及系统安全性。该复中机构特点是定位精度高、可靠性高。实现“四无”:转换器无须用油、无明管道、无杠杆、无钢丝绳;彻底解决了电转发卡的传统难题。
通过相关试验数据分析,珊溪电厂3号机调速器各项性能和参数完全达到国标要求,满足了最初改造目的,改造后安全运行无故障,调节品质优秀,运行工况可靠。
参考文献
1 崔新明. 水轮机调速器改造分析[J]. 中国水能及电气化,
2 赵全华. TC-300水轮机调速器控制回路改进[J].小水电 , 2005,(06)
3 宋恩来.水电站水轮机技术改造综述[J】.东北电力技术.2000(7):20-25 2/2 首页 上一页 1 2 |