(19) 当检测到水洗转速信号后,漂洗开始,并且以脉冲的方式进行:注水60秒,延时3分钟再注入一次。总共30次漂洗循环。
(20)脉冲漂洗完成后,操作人员应到水洗回收水箱检查回水情况,如回水清澈无泡沫,则漂洗结束,否则,选择按钮“5 Extra Rinse”再进行5次漂洗循环。
(21) 结束后水洗泵自动停,进入Mark VI选择“WW-OFF LINE”页面,在“WW-OFF LINE”下点击“End Rinse”。
(22) 在MK VI“start-up”页面选择“STOP”,在“WW-OFF LINE”页选择“OFF”。检查88TK-1,2自动停运。
(23) 水洗程序结束,检查离线水洗电磁阀20TW-4失电,离线水洗气动阀VA16-1关闭。LCI停止输出,转速到零自动投低速盘车。
(24) 在Mark VI控制盘上进行主复位和诊断复位。发表论文。进入Mark VI选择“START-UP”页面,在“Mode Select”下点击“Crank”,“Crank”灯亮,在“MasterControl”栏目下点击“Start”,“Start”灯亮。机组在高速下甩干20分钟。发表论文。
(25) 干燥直至各低点排放及疏水处不再有水后,在“START-UP”页面“Master Control”
下点击“STOP”,“STOP”灯亮。再在“Mode Select”栏目下点击“Off”按钮,“Off” 灯亮,闭锁启动程序。
(26) 检查机组停止高速盘车,进入低速盘车。
(27) 在DCS上拉开励磁变高压侧开关6124。
(28) 合上发电机出口刀闸Q9。
(29) 拉开发电机静态启动开关6104,并取下发电机静态启动开关6104、励磁变高压侧开关6124、发电机ABB开关控制电源。
(30) 按照离线水洗要求恢复各阀门的状态。
3.采用新的水洗方案与GE提供的水洗运行方式的比较:
一次水洗从开始到结束,总耗时大约7小时,水洗漂洗30次结束后检查水洗回水,如果仍然比较脏,可以再增加30次(根据取样情况,适当增加漂洗次数)漂洗,水洗过程中机组各项指标均应GE公司要求。
优化后的水洗和GE提供的水洗运行方式相比较,没有启动辅机设备,减少了一台循环水泵(功率900KW)、一台真空泵(功率93.2 KW)、一台轴加风机(功率14.9 KW)、一台闭式冷却水泵(功率200KW)、一台开式冷却水泵(功率110 KW)的运行,增加了一台停机冷却水泵(功率75KW)运行,共计节约电量(900+93.2+14.9+200+110-75)×7=8701.7KW.H。如在水洗前启动以上辅机设备,要提前2小时做准备工作,由此增加的电量为(900+93.2+14.9+200+110-75)×2=2486.2 KW.H,两项合计共节约电量为8701.7+2486.2=11187.3KW.H,以每KW.H电费0.48元计算,这次水洗共节约电费0.48×11187.3=5369.9元。
节约蒸汽方面。优化后的水洗方案中,凝汽器不用建立真空,轴封系统无需投入运行,不仅减少了厂用辅汽的暖管疏水损失,而且大大降低了轴封蒸汽耗汽量。粗略估算一次水洗(优化后)节约蒸汽:7(水洗时间)×7(蒸汽流量)=49吨;节约蒸汽费用:49×150元=7350元。
节约除盐水方面。水洗方案优化后,不用启动凝泵,凝汽器无需补水(汽侧),粗略估算节约除盐水80吨左右,节省费用80×10元=800元。
采取优化后的水洗方案后,一次水洗共节省各种费用:5369.9+7350+800=13519.9元。
优化后的水洗与GE提供的水洗方式相比,不需要启动凝泵水、循环水、开式水、真空、轴封供汽、闭式水系统等,不仅大大减少了运行人员的操作工作量,而且缩短了水洗准备和恢复工作的时间。
我公司两台机组从投产到现在#1、2机共水洗35次左右,水洗较频繁。采用了这种新的离线水洗方案后,既节省了辅汽、除盐水的用量,同时降低了厂用电率、减少了下网电量,经济效益很明显。
参考文献:
[1]GE Power System. F-Class gas turbine compressor washing, GEK 107122B, New Information[Z], April 1999.
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