欢迎来到论文网! 识人者智,自知者明,通过生日认识自己! 生日公历:
网站地图 | Tags标签 | RSS
论文网 论文网8200余万篇毕业论文、各种论文格式和论文范文以及9千多种期刊杂志的论文征稿及论文投稿信息,是论文写作、论文投稿和论文发表的论文参考网站,也是科研人员论文检测和发表论文的理想平台。lunwenf@yeah.net。
您当前的位置:首页 > 科技论文 > 机械论文

黄金尾矿中铁的回收试验研究

时间:2011-04-23  作者:秩名
3.3.2 磁通密度试验
 

取矿样100g,磁介质为粗网和细网,给矿浓度20%,脉动100次/分,漂洗时间60s,在磁通密度分别为0.552T、0.771T、0.925T、1.077T、1.277T下进行试验,结果见表7、8。

表7 强磁选磁通密度试验结果1

Table.7Result of high-intensity magnetic separation underdifferent flux-density

 

磁通密度/T 产品 重量/g 产率/% 铁品位/% 铁回收率/% 试验条件
0.552 精矿 29.2 30.13 15.72 55.03 磁介质:粗网 给矿浓度:20% 脉动:100次/min 漂洗时间:60s
尾矿 67.7 69.87 5.54 44.97
原矿 96.9 100.00 8.61 100.00
0.771 精矿 40.8 40.88 13.86 66.45
尾矿 59 59.12 4.84 33.55
原矿 99.8 100.00 8.53 100.00
0.925 精矿 41.7 45.08 12.89 68.22
尾矿 50.8 54.92 4.93 31.78
原矿 92.5 100.00 8.52 100.00
1.077 精矿 52.1 50.05 12.61 72.05
尾矿 52 49.95 4.90 27.95
原矿 104.1 100.00 8.76 100.00
1.277 精矿 41.2 40.95 12.21 61.91
尾矿 59.4 59.05 5.21 38.09
原矿 100.6 100.00 8.08 100.00

表8 强磁选磁通密度试验结果2

Table.8Result of high-intensity magnetic separation underdifferent flux-density

 

磁通密度/T 产品 重量/g 产率/% 铁品位/% 铁回收率/% 试验条件
0.552 精矿 69.4 68.78 10.54 88.22 磁介质:细网 给矿浓度:20% 脉动:100次/min 漂洗时间:60s
尾矿 31.5 31.22 3.10 11.78
原矿 100.9 100.00 8.22 100.00
0.771 精矿 68.2 68.96 10.83 88.07
尾矿 30.7 31.04 3.26 11.93
原矿 98.9 100.00 8.48 100.00
0.925 精矿 69.2 69.55 10.25 87.64
尾矿 30.3 30.45 3.30 12.36
原矿 99.5 100.00 8.13 100.00
1.077 精矿 70.8 71.16 10.36 89.56
尾矿 28.7 28.84 2.98 10.44
原矿 99.5 100.00 8.23 100.00
1.277 精矿 70 72.16 10.45 90.66
尾矿 27 27.84 2.79 9.34
原矿 97 100.00 8.32 100.00

对比表7、8可知,试样细网的精铁回收率比粗网要高10个多百分点,而粗网所截获的精矿铁品位比细网要高出5个多百分点。就弱磁选尾矿强磁再选的目的而言,提高铁品位是试验的重点,所以选粗网作为磁介质。

从表7可知,随着磁通密度增大,精矿铁品位大体呈减小趋势。在磁通密度为0.552T时铁品位达到最大值15.72%,铁回收率也较为理想,达到55.03%,所以选0.552T为试验的最佳磁通密度。

3.3.3 脉动试验

取矿样100g,粗网,磁通密度0.552T,给矿浓度20%,漂洗时间60s,脉动分别为50次/分、100次/分、150次/分及200次/分(再往上,如250次/分、300次/分,因其对腔壁内的水体和即将给入的矿浆冲击过大[4],易造成大量的矿浆喷溅出给矿口,影响试验结果,故不予以选定),强磁选脉动试验结果见表9。

表9 强磁选脉动试验结果

Table.9result of high-intensity magnetic separation underdifferent pulsation

 

脉动/ 次.min-1 产品 重量/g 产率/% 铁品位/% 铁回收率/% 试验条件
50 精矿 37.2 39.08 13.54 63.18 磁介质:粗网 给矿浓度:20% 磁通密度:0.552T 漂洗时间:60s
尾矿 58 60.92 5.06 36.82
原矿 95.2 100.00 8.37 100.00
100 精矿 26.7 26.70 15.77 51.04
尾矿 73.3 73.30 5.44 48.96
原矿 100 100.00 8.14 100.00
150 精矿 24.8 24.82 15.82 46.92
尾矿 75.1 75.18 5.91 53.08
原矿 99.9 100.00 8.37 100.00
200 精矿 16.8 17.18 19.08 39.11
尾矿 81 82.82 6.16 60.89
原矿 97.8 100.00 8.38 100.00

从表9可知,随着脉动增大,铁回收率逐渐减小,精铁品位大体呈增高趋势,在200次/min时达到最大值19.08%。在脉动150次/min时,铁品位达到较高值15.82%,铁回收率高于200次/min时6个多百分点。虽然弱磁尾矿的强磁再选注重于提高精矿铁品位,在保证较高的铁品位及理想的铁回收率时,应选能耗少、器械磨损度低的工艺因素,因此选脉动150次/min为最佳试验条件。

3.3.4 漂洗时间条件试验

取矿样100g,粗网,给矿浓度20%,脉动150次/min,磁通密度0.552T,在漂洗时间分别取0s、30s、60s及90s的情况下进行漂洗时间条件试验,结果见表10。

表10 强磁选漂洗时间试验结果

Table.10Result of high-intensity magnetic separation underdifferent washing-time

 

漂洗时间/ S 产品 重量/g 产率/% 铁品位/% 铁回收率/% 试验条件
0 精矿 50.9 52.21 11.35 68.13 磁介质:粗网 给矿浓度:20% 磁通密度:0.552T 脉动:150次/min
尾矿 46.6 47.79 5.80 31.87
原矿 97.5 100.00 8.70 100.00
30 精矿 40.9 41.61 12.98 62.24
尾矿 57.4 58.39 5.61 37.76
原矿 98.3 100.00 8.68 100.00
60 精矿 38.9 40.39 13.25 62.19
尾矿 57.4 59.61 5.46 37.81
原矿 96.3 100.00 8.61 100.00
90 精矿 37.2 38.83 13.33 59.29
尾矿 58.6 61.17 5.81 40.71
原矿 95.8 100.00 8.73 100.00

从表10可知,随着漂洗时间增长,精铁品位逐渐增大,铁回收率逐渐降低。原因是在一定的水流速度下,冲刷的水量增加,磁链、磁团聚会被冲散或和一定量的水体汇融,使得磁性物质更加充分地被磁线圈吸附,但也相应的冲刷掉一些外层弱磁性物质[5]。在90s时,铁品位达到最大值13.33%,铁回收率达到59.29%,也较为理想,故选试验的最佳漂洗时间为90s。

3.4 强磁场正交试验

通过正交试验,确定最佳试验方案为脉动200分/min,磁通密度0.552T,漂洗时间90s,可确定各因素的重要程度为:磁通密度>脉动流体力>漂洗时间。

通过对弱磁选尾矿的强磁试验,得到了品位18%以上,产率30%以上的精矿产品。这部分精矿未能达到市场要求,不能直接利用,为提高精矿品位和产率,需要进行再选处理。

3.5 精矿再选试验

按正交试验确定的最佳条件选出一批精矿出来,缩分,烘干后,混匀,备精矿再选试验用。试验采用的设备为LYS一2100×1050型单层细砂摇床,铝合金床面,给矿最大粒度0.4mm,冲程15mm,冲次350次/min,横向坡度2.5°,床面纵坡0.92°,床条断面形状为矩形,给矿量0.65t/(台h)。取强磁精矿200g,试验结果见表11。

表11 摇床重选分选工艺选别指标

Table.11Index of gravitational separation

 

产品名称 产率/% 铁品位/% 回收率/%
摇床精矿 7.80 35.12 14.95
摇床中矿 17.43 15.15 14.40
摇床尾矿 74.77 17.33 70.65
原矿 100.00 18.34 100.00

从表11可知,试样精矿品位在35%以上,铁回收率14%以上,所得精矿产品品位没有达到市场要求。

3.6 综合流程试验

根据条件试验的分析结果,按照条件试验所得的最优试验方案,对试样进行了流程试验。流程试验的流程图见图1,试验结果见表12。

表12试样流程试验的试验结果

Table.12Result of flow of sample experimental scheme

 

指标 原矿 精矿1 精矿2 尾矿
品位 7.80 63.21 34.66 7.14
产率 100.00 0.33 1.72 97.95
铁回收率 100.00 2.67 7.64 89.69

从表12可知,流程试验所得的精矿1品位为63.21%,精矿2的品位为34.66%,铁回收率分别为0.33、1.72%。

图1 试样流程试验

Figure.1Flow of sample experimental scheme

4 结论

通过试验可知,该尾矿中含有少量强磁性物质,采用弱磁选法回收。在最佳的实验条件下,弱磁选回收得到品位在63%以上、回收率2.67%的铁精矿,可直接与矿山铁精粉混合作为精矿产品。弱磁选尾矿再通过强磁-重选得到了铁品位为35%左右的含铁产品,虽不能直接用于炼铁,可考虑用作水泥厂的铁粉或选煤厂的重介质。

总的来说,本次试验对解决尾矿堆存问题起到了积极作用,同时也为从尾矿中再选有价元素铁产生了借鉴意义,获得了一定的经济效益和社会效益。


参考文献(Reference):
[1] 李林,戴新宇.矿山尾矿资源化利用现状及攀枝花尾矿利用途径探讨[J].攀枝花科技与信息.2003,28(2):15
[2] 庄伟强. 固体废物处理与应用[M].化学工业出版社.2001:177
[3] XCRS-ф400×240电磁湿法多用鼓形弱磁选机使用说明书.武汉探矿机械厂
[4] 选矿手册(第二卷第一分册)[M].北京:冶金工业出版社,1993:228
[5] 徐正春等编.磁电选矿[M].冶金工业出版社,1985:24-25
 

 

查看相关论文专题
加入收藏  打印本文
上一篇论文:弧线卷板机机理的分析与探讨
下一篇论文:回流温度曲线设置与产品质量的关系
科技论文分类
科技小论文 数学建模论文
数学论文 节能减排论文
数学小论文 低碳生活论文
物理论文 建筑工程论文
网站设计论文 农业论文
图书情报 环境保护论文
计算机论文 化学论文
机电一体化论文 生物论文
网络安全论文 机械论文
水利论文 地质论文
交通论文
相关机械论文
最新机械论文
读者推荐的机械论文