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浅谈200MW机组给水泵单耗高问题的分析解决

时间:2011-04-21  作者:秩名

论文导读:随着当前我国经济的持续快速增长,给电力行业带来了难得的发展机遇,同时也遇到了前所未有的煤炭供应、煤价持续快速上涨等诸多因素的冲击,导致发电企业发电量剧增、成本剧增、利润不增出现負利润的局面,于是发电企业纷纷挖潜,深入开展“增收节支、压缩成本、开源、增效、积极应对新的挑战”的活动。
关键词:给水泵单耗,给水泵耗电量,节能降耗,经济效益
 

1概述:

(1)设备当前状况

大唐长山厂九号机组是1988年投产的N200—130/535/535型一次中间再热凝汽式机组。配有两台离心式调速给水泵,一台运行,一台备用。因#2给水泵偶合器传动齿频繁损坏,无法长期连续运行,自2006年5月起,以#1号给水泵运行为主。给水泵设计电流596A,平均运行单耗7.5 kW.h/t左右,但在2006年10月以后,在相同负荷下,#1给水泵运行电流最大达590A,接近设计值,单耗8.7kW.h/t,较以往正常值高1.2%。论文格式。由于给水泵单耗是省公司技术监控的主要考核指标之一,九号机#1给水泵单耗的不正常升高,引起了省公司的高度重视,责成我厂查找原因,尽快解决。九号机#1给水泵在带200MW负荷时,运行电流接近设计值,有超电流危险。论文格式。全厂职工工资和奖金都与发电量完成情况挂钩,由于#1给水泵电流偏高,造成#9机有时不能带满负荷运行,被迫降出力,影响机组调电量的完成,直接影响职工收入。为此,我们决定通过技术攻关,解决这一难题,保证机组的稳发、满发和发电效益的最大化。

二、现状调查

由于给水泵单耗升高主要表现是给水泵电流升高,我们试验人员利用运行表报和设备检修台帐,对#1给水泵2005年1月—2007年1月期间的运行、检修情况进行了统计和分析,并对#1给水泵的实际单耗进行了现场测试。

表一#1给水泵电流统计表

 

负荷(200~205)MW #1给水泵电流(A)
2005年1—12月 470—500
2006年1—5月 470—500
2006年6月 480—520
2006年7月 500—540
2006年8—11月 540—570
2006年12月—2007年1月 570—590

表二 #1给水泵检修记录

 

2006年8月 更换给水泵电机的定子线圈
2006年10月 更换给水泵再循环门

表三 #1给水泵单耗测试表

 

负荷205MW 给水泵单耗(kW.h/t)
2006年1月 7.51
2007年1月 8.76

从表一可看出,自2006年6月以后,#1给水泵电流逐渐增加,这表明是给水泵组设备出现了问题,且问题正在扩大,并直接导致给水泵电流升高,单耗升高。

三、原因分析

2006年5月以前,给水泵电流一直在500A以下,单耗7.51kW.h/t。给水泵电流高是设备原因,只要找出设备存在的问题,并加以解决,电流就能降下来。考虑到由于炉侧减温水量大导致给水泵电流可能有一定程度的升高,已留有一定裕度,给水泵电流降至520A、单耗降至7.76 kW.h/t以下是可行的。

针对给水泵电流高,单耗高的问题,试验人员集思广益,查阅资料,确定了几种可能的影响因素:1.泵体内转动部件发生磨擦;2.泵内吸进了泥沙及其它杂物;3.轴承部分磨损或磨坏;4.轴弯曲或轴线偏扭;5.泵转速高,流量大;6.更换给水泵电机的定子线圈,可能使电机效率下降,给水泵电流升高。论文格式。

四、主要原因确认

 

序号 影响因素 确认方法 确认过程 确认结果
1 转动部件磨擦 现场验证 泵转动时无异音,转动部件无磨擦 非要因
2 泵内吸进泥沙等杂物 查阅检修台帐 泵出入口滤网没有损坏,不可能进杂质 非要因
3 轴承磨损或磨坏 查阅检修台帐 2006年8月,检修人员对给水泵进行过解体检查,未发现轴和轴承有问题 非要因
4 轴承弯曲或轴线偏扭
5 泵流量大,转速高 热力试验 热力试验数据显示:目前给水泵流量721t/h,较以往正常值高105t/h;转速最高5900r/min,较正常值高300~400 r/min,阀门可能有漏泄 是要因★
6 更换定子线圈导致电机效率下降 检修台帐 现场验证 定子线圈更换前后空载电流接近,表明给水泵电机一直运转正常。 非要因

我们试验人员针对以上6项影响因素进行了逐一分析验证,最终确认以下1项为主要原因是给水泵泵流量大,转速高。

针对这一分析结论,我们请机检分公司相关专业人员利用九号机春节停备期间,对#1给水泵的再循环旁路门进行了解体检查,解体后发现阀门整体冲蚀严重,阀门下部有一块阀体已被磨掉.又更换了一个新的再循环旁路门.

五、效果检查与对比

通过检修处理后试验人员于2007年4月19日,对九号机#1给水泵的运行单耗又进行了现场热力试验.

检修处理前后#1给水泵主要运行指标对比表

 

序号 项目 设计值 实施前 实施后 降低值(实施后-前)
1 给水泵电流A 596 590 511 -79
2 给水泵单耗Kw.h/t

 

 

8.76 7.71 -1.05
3 给水泵输入功率kW 5500 5398 4955 -443
4 给水泵转速r/min 6050 5900 5413 -487

从以上数据可以看出,检修处理后的2个月,九号机#1给水泵的电流一直在520A以下,给水泵单耗由8.76kW.h/t下降至7.71kW.h/t,单耗下降了1.05kW.h/t,达到了预期的目标.

六、效益分析

1.经济效益:九号机#1给水泵单耗下降1.05kW.h/t,耗电量下降443kW,按九号机组年运行7200小时,电价0.2元/kW.h计算,约可节省运行费用63.8万元.

0.2×443×7200≈63.8(万元).

2.安全效益:通过本次给水泵更换了一个新的再循环旁路门,不仅解决了九号机#1给水泵单耗高的问题,同时,也解决了#1给水泵超电流、机组不能带满负荷的问题,为我厂机组的安全运行、保证机组稳发、满发做出了贡献.同时也为同类型机组出现类似问题后的解决提供了宝贵经验。


参考文献:
(1)大功率汽轮机检修.周礼泉编.北京:中国电力出版社,1997
(2)N-200-130/535/535型汽轮机检修规程.大唐长山热电厂技术标准,2002.12.31
(3)火力发电厂技术经济指标计算方法.中华人民共和国国家发展和改革委员会发布.2005.06.01
(4)大唐长山热电厂9号机小修前热力试验报告.大唐长山热电厂热试组
(5)大唐长山热电厂9号机小修后热力试验报告.吉林省电力科学研究院
 

 

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