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栖霞经济开发区污水处理厂的优选工艺

时间:2011-04-23  作者:秩名
所以,A/A/O工艺可以完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能。脱氮的前提是好氧池完成NH3-N硝化这一功能,缺氧池则完成脱氮功能,厌氧池和好氧池联合完成除磷功能,但污泥回流中的硝酸盐将对厌氧池产生不利影响,降低除磷效果。

3.3.1 A/A/O工艺的优点:

·厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。

·在厌氧-缺氧-好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,不会发生污泥膨胀。

·厌氧-缺氧池只需轻缓搅拌,使之混合,而以不增加溶解氧为度。因而节省能耗。

·污泥中磷的含量高,一般为2.5%以上。因而污泥可作为肥料使用。

·处理构筑物较多。

·需增加内回流系统。

3.3.2 缺点

流程长,污泥提升、污水内循环等能耗大,运行费用高。

A/A/O工艺污水及污泥处理工艺流程图见附图3-3。

图3-3 A/A/O工艺污水污泥处理流程图

4.工艺方案比较与推荐方案的确定

4.1工艺方案比较

见表1-1、表1-2。

表1-1污水厂工艺方案技术比较表

方案 项目 氧化沟方案 (方案一) ICEAS方案 (方案二) A/ A/O方案 (方案三)
出水水质 泥龄长,除磷脱氮效果好,满足水质要求 泥龄长,除磷脱氮效果好,满足水质要求 泥龄长,除磷脱氮效果好,满足水质要求
曝气设备及能耗 采用转碟曝气,混合效果好,充氧能力较低,设备种类少,供氧量调节灵活,但曝气设备能耗高 采用微孔曝气,混合效果好,充氧能力较高,设备易堵塞,供氧量调节较差,但曝气设备能耗高 采用微孔曝气,混合效果好,充氧能力较高,设备易堵塞,供氧量调节较差,但曝气设备能耗高
污泥处理 污泥龄较长,污泥趋于部分稳定,可直接浓缩脱水,进行处理 污泥龄较长,污泥趋于部分稳定,可直接浓缩脱水并进一步处理 污泥龄较长,污泥趋于部分稳定,可直接浓缩脱水并进一步处理
自动控制及运行管理 不设初沉池,工艺流程简单,管理方便 不设初沉池,工艺流程简单,管理要求自动化程度高,不易管理 不设初沉池,工艺流程长,运行管理复杂
流态及抗冲击负荷能力 三条沟道串联,具有完全混合及推流式两种特性,抗冲击负荷能力强,出水水质稳定。论文参考网。 一座池子的交替运转实现进水、曝气、沉淀和出水,设备的闲置率高,抗冲击负荷能力较强,出水水质稳定。 采用微孔曝气,形成厌氧区、缺氧区和好氧区,脱氮除磷效果好,抗冲击负荷强,出水水质稳定。
工艺特点 流程简单,运转较稳定,经验成熟,处理效果稳定, 有脱氨氮功效,占地稍大。 抗冲击负荷能力强,流程简单,处理效果稳定,有脱氨氮功效。自控要求高,需具备较高的管理水平,占地较省。 流程复杂,需配备污泥回流泵。运转管理复杂,处理效果稳定,有脱氨氮功效,占地大。

 

表1-2污水处理工艺方案经济比较表

 

序号 项 目 氧化沟工艺方案 ICEAS工艺方案 A/A/O工艺方案
1 污水厂总投资(万元) 7064.83 7659 6087
1.1 其中 第一部分费用 4658 5548 4340
1.2 第二部分费用 886 920 796
1.2.1 其中土地费用 724.16 272 262

 

 

占地面积(亩) 59.35 68 66
1.3 预备费 752.54 702 557
1.4 铺底流动资金 38.1 78 66
1.5 建设期借款利息 174.39 229 183
2 平均年运行总成本(万元) 1866 1865 1724
3 平均单位制水成本(元/m3) 1.4 1.4 1.29
4 平均年经营成本(万元) 1019 948 899
5 平均单位经营成本(元/m3) 0.66 0.60 0.58
6 年电费(万元) 559 433 427
7 单位耗电(度/m3) 0.64 0.63 0.62
8 年药剂费 56 56 56
9 年工资福利费(万元) 53 53 53
10 财务净现值IC=4% 652.7 960.87 2165.29

4.2推荐方案的确定

4.2.1环境影响

本报告提出的三个工艺方案均建立在相同的处理标准上,污水经处理后均能达到排放要求,实现预期的环境目标。三方案均为延时曝气活性污泥法,污泥量少且基本趋于稳定,对厂区环境影响较小。综合比较三者环境影响及效益基本相当。

4.2.2 能源消耗

方案一氧化沟为延时曝气工艺,采用表面曝气效率较低,因此能耗稍大,但可以根据进出水水质,通过溶解氧传感器的反馈控制曝气转刷的开启数量,以利于节能。方案二、方案三同为延时曝气工艺,采用微孔曝气效率较高,但方案二中一池有多种功能,相关设备在一段时间内不得已而闲置,曝气头的数量和鼓风机装机功率必须增大。另外,由于撇水深度通常有1.2m~2m,出水的水位必须按最低撇水水位设计,加之撇水器本身水头损失较大,故总的提升扬程较方案一要高,水力能耗略有增加。方案三流程长,污泥提升、污水内循环等能耗大,运行费用高。因此实际运行中三个方案能耗相当。

4.2.3分期建设条件

方案一和方案三构筑物较为单一,生化反应部分设置两套独立的处理单元,可根据规模先上一组,对于分期建设和运行均具有巨大的灵活性。方案二工艺流程简单,生化反应池由一组多格池子并联组成,因此从结构上不便于分期建设,但对于运行来讲具有较大的灵活性。

4.2.4运行管理

方案一的处理流程十分简单,该工艺构筑物少,操作灵活,运行可靠,操作管理也非常方便,可以在自动控制状态运行,也可在人工状态下运行,且工艺技术、所配备的设备和自控系统在国内已非常成熟。方案二的处理流程也十分简单,但此工艺对自动化控制要求非常高,并需要大量的电控阀门和机械撇水器,稍有故障将不能运行,一些关键设备国内还不成熟,需从国外引进。方案三,采用处理流程长,操作管理复杂。

4.2.5 技术经济

从上表对比可以看出方案一在投资、及成本方面占优。

根据上述技术经济比较和综合分析结果,方案一出水效果好,投资省,运行费用稍低,操作管理方便,省内已有多家污水处理厂成功的采用了此种工艺,具有丰富的运行经验,因此我们选择方案一工艺作为本项目的污水处理工艺。

5.氧化沟法处理效果分析

见表1-3。

表1-3  氧化沟工艺处理效果表

 

水 质 工艺段 CODcr (mg/l) BOD5 (mg/l) SS (mg/l) TN (mg/l) TP (mg/l)
预处理(粗格栅、 细格栅、 沉砂池) 进水 500 200 250 40 4
出水 450 180 212 40 4
去除率 10% 10% 15% - -
一体化氧化沟 进水 450 180 212 40 4
出水 ≤50 ≤10 ≤10 ≤8 ≤0.5
去除率 88.8% 95% 95.3% 80% 88%
GB18918-2002一级标准 A标准

 

 

 

 

≤50 ≤10 ≤10 15 0.5

由表1-3可见,在确保进厂水质满足设计要求情况下,氧化沟污水处理工艺出水水质,符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准限值,满足当地环保部门的要求,技术上是可行的。

 

 

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