论文导读:发电机组并列同期点为主变高压侧断路器203,同期系统只设自动准同期装置,取消了传统的手动并列方式。3号发电机组于2008年11月13日并网自动并列一次成功,发电机三相定子电流平稳,并列后机组运行正常。通过自动准同期装置的静态测试、假并列试验的结果分析,结合机组多次并列过程的验证,可以看出华能日照电厂二期2×680MW工程3号机组同期系统运行稳定可靠,参数设定合理,机组并列快速、稳定、准确,达到设计和机组正式投运的要求。
关键词:自动准同期装置,假并列,并网
1 工程概述及特点华能日照电厂二期2×680MW工程3号机组采用发电机-主变压器接线方式。发电机出口电压等级为20kV,发电机出线经810MVA升压双卷变压器升压至220kV接入220kV升压站,220kV升压站为双母接线,经2回220kV线路接入后村变电站;发电机组并列同期点为主变高压侧断路器203,同期系统只设自动准同期装置,取消了传统的手动并列方式;同期系统的投退由DCS控制;3号发电机组于2008年11月13日并网自动并列一次成功,发电机三相定子电流平稳,并列后机组运行正常。
2 设备主要技术规范装置型号:深圳智能SID-2CM
电源输入:220V±20% DC 或AC(用户选择)。
电源输出:+5V,±12V, +24Vk。
纹波系数:1%。
取同期点两侧PT的同名线电压或相电压,100V(或100/√3 V),50Hz。
电压测量精度:±0.5%。
频率测量精度:±0.01Hz。
相角差测量精度:±0.5°。
3 试验仪器3.1 微机型继电保护测试仪PW60A。
3.2 兆欧表3007A。
3.3 发电机特性试验记录仪PMDR-102。
4 同期系统静态试验4.1 试验前应具备的条件
4.1.1 核对同期系统的设备型号和配置与设计相符,外观检查,设备无损坏现象。免费论文。
4.1.2 根据设计接线图和厂家接线图校验接线,核实同期系统接线正确无误。
4.1.3 检查同期系统合闸输出中间继电器,继电器接点动作可靠,接触良好。
4.1.4 采用250V兆欧表检查同期系统的绝缘电阻均100MΩ以上。
4.1.5 自动准同期装置上电,装置均显示正常。
4.1.6 自动准同期装置静态调试时通道参数设定按照正规定值输入装置。
4.2 自动准同期装置静态测试
4.4.1 试验接线方法
自动准同期装置所加电压为二次电压,发电机电压Ug接继电保护仪的A相和B相,两相都加57.74V,其线电压为57.74x√3=100V;220kV电压接继电保护仪C相和N相,C相加100V.,见图4-1。自动准同期装置比较Ug和Us,在满足电压差、频率差和角度差后,发出合闸指令。免费论文。
图4-1 接线图
4.4.2 模拟量精度检查。
自动准同期装置对精度要求很高,如果自身的精度不高的话,影响并网的点不在最小的角度,会对发电机造成冲击,影响机组寿命。精度采样见表4-1、表4-2
表4-1 电压及相角
|
Us |
Ug |
Us |
Ug |
90.00∠0ºV |
90.00∠0ºV |
110.00∠0ºV |
110.00∠0ºV |
同期投入后电压 |
90.30V |
90.30V |
110.10V |
110.10V |
同期投入后角差 |
0.00º |
0.00º |
表4-2 频率
|
45.000Hz |
50.000Hz |
55.000Hz |
机端电压频率Fg |
45.001Hz |
50.000Hz |
55.001Hz |
系统电压频率Fs |
45.001Hz |
50.000Hz |
55.001Hz |
4.4.3 调频功能检查
保持Ug=100.00∠0ºV、Us=100.00∠0ºV、Fs=50.000Hz、Fg变化,并启动同期装置。免费论文。见表4-3。
表4-3频率范围(Fs=50.000Hz)
项目名称 |
发电机频率Fg |
调频范围(Hz) |
加速 |
49.000Hz<Fg<50.041Hz |
减速 |
50.158Hz≤Fg<51.003Hz |
允许合闸范围(Hz) |
50.041Hz≤Fg<51.158Hz |
4.4.4 调压功能检查
保持Us=100.00∠0ºV、Fg=50.050Hz,Fs=50.000Hz,Ug变化,并启动同期装置。见表4-4。
表4-4 电压范围(Us=100V)
项目名称 |
发电机频率Fg |
调压范围(V) |
升压 |
79.67V<Ug≤100.15V |
降压 |
105.80V<Ug≤115.50V |
允许合闸范围(V) |
100.15V<Ug≤105.80V |
4.4.5 自动准同期装置整组试验
(1)调节使Us=100.00∠0ºV、Ug满足Us-Ug>5V、且频差在表4-5所示加速范围内,按同期启动键后,同期装置间歇发出“增磁”和“加速”脉冲。
(2)调节使Us=100.00∠0ºV、Ug满足Us-Ug>5V、且频差在表4-5所示减速范围内,按同期启动键后,同期装置间歇发出“增磁”和“减速”脉冲。
(3)调节使Us=100.00∠0ºV、Ug满足Ug-Us>5V、且频差在表4-5所示减速范围内,按同期启动键后,同期装置间歇发出“减磁”和“减速”脉冲。
(4)调节使Us=100.00∠0ºV、Ug满足Ug-Us>5V、且频差在表4-5所示加速范围内,按同期启动键后,同期装置间歇发出“减磁”和“加速”脉冲。
(5)调节使Us=100.00∠0ºV、Ug在满足Us-Ug<5V,且频差在表4-5所示允许合闸范围内,启动自动准同期装置后,同期装置发出合闸指令。
4.4.6 同期装置出口传动
对同期装置的出口进行检查具体检查结果见表4-5。
表4-5 出口传动
序号 |
测试项目 |
测试结果 |
序号 |
测试项目 |
测试结果 |
1 |
装置发降压令 |
通 |
8 |
同期加速 |
通 |
2 |
装置发升压令 |
通 |
9 |
同期减速 |
通 |
3 |
装置发减速令 |
通 |
10 |
同期升压 |
通 |
4 |
装置发加速令 |
通 |
11 |
同期降压 |
通 |
5 |
装置发合闸令 |
通 |
12 |
同期工作状态 |
通 |
6 |
同期装置失电 |
通 |
13 |
同期试验状态 |
通 |
7 |
装置发报警 |
通 |
|
|
|
4.4.7 同期装置开入检
对同期装置的开入量进行检查具体检查结果见表4-6。
表4-6 开入检查
序号 |
测试项目 |
测试结果 |
序号 |
测试项目 |
测试结果 |
1 |
同期合闸指令 |
通 |
4 |
同期装置复位 |
通 |
2 |
同期装置投试验位 |
通 |
5 |
启动同期 |
通 |
3 |
同期装置投工作位 |
通 |
6 |
断路器位置 |
通 |
4.4.8 同期模拟试验
将模拟的滑差电压和发电机出口开关的辅助接点引入发电机特性试验记录仪PMDR-102,调节模拟同期电压信号,使压差和频差均超过同期允许合闸值,将自动准同期装置的工作方式开关切至“远控”位,DCS先发203断路器合闸指令,再发“同期投试验”或“同期投工作”指令,同期电压回路及直流电源均顺利接入同期装置,同期装置的指示均正确;再启动自动准同期装置,同期装置发出的各调节指令均正确无误。
调节模拟同期电压信号,使压差和频差进入允许同期合闸范围内(见表4-3及表4-4),在同期点,自动准同期装置可靠发出合闸脉冲,发电机出口203断路器自动合闸。
5 假并列试验 假同期试验即,主变高压侧开关203上方的隔离开关在断开位置,通过短接隔离开关位置信号,模拟隔离开关在合闸位置,启动同期装置。在满足自动准同期条件后,合主变高压侧开关203,实际发电机并没有并列到网上。利用数字录波器所录假并列波形图见下图5-1,合闸时数据见下表5-1
表5-1 合闸数据
系统电压(KV) |
主变高压侧电压(KV) |
压差(KV) |
频差(Hz) |
角差(°) |
230.316 |
233.527 |
3.211 |
0.05 |
0.50 |
图5-1 假同期试验
由图5-1可以看出,波形图及上表可以看出,同期装置的断路器合闸时,其合闸角度最小,压差和频差均满足条件。
6 机组并列3号发电机组于2008年11月13日17时29分并网自动并列一次成功,发电机三相定子电流平稳,无大的无功冲击,并列后机组运行正常。
7 结论通过自动准同期装置的静态测试、假并列试验的结果分析,结合机组多次并列过程的验证,可以看出华能日照电厂二期2×680MW工程3号机组同期系统运行稳定可靠,参数设定合理,机组并列快速、稳定、准确,达到设计和机组正式投运的要求。
参考资料[1] 贺家李, 宋从矩. 电力系统继电保护原理[M] .天津: 天津大学出版社, 2004.
[2] 卓乐友,董柏林,电力工程电气设计手册,第二册,[M],北京:中国电力出版社,1991
[3] 国家电力调度通讯中心,电力系统继电保护实用技术问答,[M],北京:中国电力出版社,2002
[4] 王维俭. 电气主设备继电保护原理与应用. [M] 北京:中国电力出版社,2002
[5] 深圳智能设备设备开发有限公司,SID-2CM自动准同期装置技术说明书(V3.40)[M],深圳:深圳智能设备开发有限公司,2009
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