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Quantum PLC在高炉原燃料皮带控制系统中的应用(图文)

时间:2011-04-24  作者:秩名

论文导读:在控制系统改造以前,原燃料皮带系统的电气控制水平处于简单的交流接触器控制阶段;设备动作由各岗位操作工人用按钮发操作指令来完成,无法实现主控室集中控制,工人的劳动强度大;电气设备故障率相当高,影响设备正常运转,有必要进行高炉供料系统网络信息自动化改造,以适应自动化发展趋势。基于以上考虑,更换原燃料皮带控制系统,采用施耐德Quantum系列PLC进行控制,并更换现场全部电气控制柜。
关键词:控制系统,Quantum系列PLC,模块化编程
 

0 引言

济南钢铁第一炼铁厂原燃料皮带是高炉上料的一道咽喉,皮带的安全生产与否直接关系到6座高炉的稳定顺行。在控制系统改造以前,原燃料皮带系统的电气控制水平处于简单的交流接触器控制阶段;设备动作由各岗位操作工人用按钮发操作指令来完成,无法实现主控室集中控制,工人的劳动强度大;电气设备故障率相当高,影响设备正常运转,有必要进行高炉供料系统网络信息自动化改造,以适应自动化发展趋势。基于以上考虑,更换原燃料皮带控制系统,采用施耐德Quantum系列PLC进行控制,并更换现场全部电气控制柜。

1 原燃料皮带系统工艺流程及控制要求

1.1工艺流程

济南钢铁第一炼铁厂原燃料皮带控制系统主要有10条皮带,它们是球皮带,0#皮带,5#皮带,焦3皮带, 6#皮带,7#皮带,8#皮带,9#皮带,10#皮带,13#皮带,还包括一些其它的辅助皮带。其中,7#,8#,9#,10#,13#皮带分别有对应的7#,8#,9#,10#,13#料车,用于向高炉料槽卸料,5#皮带末端有一个振筛。

在皮带控制中,0#皮带输送烧结矿,球皮带输送球团矿,经过转运以后分别输送到5#皮带,6#皮带,焦3皮带输送焦炭,辅助皮带也可以输送部分料种,下一级经过翻板机输送到7#,8#,9#,10#,13#皮带上。7#,8#,9#,10#,13#皮带上的矿石分别被对应的7#,8#,9#,10#,13#料车卸入高炉料仓内。整个高炉原燃料系统的设备和工艺流程见图1。免费论文网

1.2控制要求

考虑到原燃料皮带生产现场的作业环境,工业计算机不适用于现场的环境,采用在操作室内操作台进行控制,由于计量需要,仅在一个岗位设置一台计算机监控料仓料位变化。控制方式分为操作台手动和自动控制,操作台手动用于设备单动控制,自动控制用于设备联动控制,这两种控制方式分别发出信号进入PLC,同时操作台上指示灯显示设备运行状态。

当设备检修或者需要改变自动控制方式时,采用手动进行设备单动控制,相应的点击某个设备的启动,停止时点击设备的停止。需要设备自动时,可采用联动控制方式,即要求设备按照连锁关系一级一级先后启动或者停止。采用联动时,操作台选择开关需要选择联动和自动,首先启动最后一级的皮带,靠最后一级皮带的返回信号作为触发信号,带动下一级的皮带运行,直到全部运行。当设备需要停止时,在最前一级的设备的操作工人按下最前一级设备的停止按钮,设备按照时间顺序逐级向后停止。

考虑到现场发生紧急情况的处理,在每一个皮带设备上安装了事故应急开关,当发生紧急情况时,现场操作工只需要拉下应急开关的拉绳,整个上料系统皮带立即停止。

为防止PLC控制系统出现故障造成高炉上料瘫痪,每个设备还需要相应的紧急手动运行开关;为保障操作设备的工人安全,在每个皮带和料车运行之前有一个报警器进行声光报警。

图1 高炉原燃料系统工艺流程图

2控制系统硬件组成

为完成上述控制要求,采用施耐德公司的Quantum系列PLC进行控制。免费论文网。系统输入信号包括操作台每个皮带和振筛自动/手动操作选择开关信号,相应设备的启动/停止按钮信号,设备运行室外控制信号,设备运行的返回信号和运行指示灯,以及紧急手动运行开关,共计150个开关量输入信号。输出信号主要是每个皮带和料车的接触器线圈信号、生产岗位之间联系铃接触器的线圈信号,以及声光报警器的接触器线圈信号,一共126个开关量输出信号。料仓料位高度和电机电流模拟量输入信号共35个,相应的模拟量输出信号也有35个。

PLC的配置包括3个CPU主站,采用星型网络拓扑结构,用TCP/IP协议进行通讯,每个CPU的配置都采用相似的结构,CPS选用140CPS11410,CPU选用140CPU11303,CRA选用140CRA93200。CRP选用140CRP93200,DI/DO模块选用24V直流电压的140DDI84100和140DDO84300。上位机采用GE公司IFIX3.5完成HMI的设计,上位机与PLC的数据通信采用以太网通信。

3控制系统软件编制

3.1程序的模块化设计

施耐德公司的Quantum系列PLC采用Concept2.6软件进行编程,该软件采用分段的编程结构,1个程序控制包括多个段,可以根据生成程序块,将控制原理相同的设备用相同的程序块来编程控制,实现程序的模块化设计。免费论文网。

通过对原燃料皮带控制系统的特点进行分析,占控制程序大部分的是皮带和料车的控制,皮带之间的控制原理完全相同,料车之间的原理也完全相同,由此编制出皮带功能块和料车功能块,实现PLC编程的模块化设计。模块化设计使得程序调试和维护简单方便,并具有良好的可移值性和可扩展性,下面以皮带功能块进行分析。

3.2皮带控制功能块编程

皮带的控制功能是输送物料,当满足运行条件时,首先打开声光报警,10s以后皮带开始启动运行,在运行过程中,当紧急开关动作时皮带要立即停下来。在控制要求中,在设备单动和联动情况下要满足以上的运行条件。根据这些要求,应用Concept-DFB编程软件设计了自定义的皮带控制功能快pidai。

Pidai功能块输入输出参数见表1。

表1 pidai功能块输入、输出参数

输入端形式参数输出端形式参数

名称 功能说明名称 功能说明

Shoudong手动操作(高电平有效 warning报警信号(1报警,0停止)

Zidong 自动操作(高电平有效) Start_run皮带报警后运行信号(上升沿信号)

Shigu 现场拉绳应急(高电平有效) pidai_km皮带运行信号(1运行,0停止)

Fanhui皮带接触器返回信号(低电平run_lamp 运行指示灯信号(1运行,0停止)

有效)

Liandong 皮带联动运行(高电平有效)

皮带功能块控制逻辑图见图2

图2皮带功能块控制逻辑图

在编制高炉原燃料皮带控制程序时,调用这个功能块,只需要考虑外部的启动条件和停止条件,极大的方便了程序开发,以7#皮带为例,该皮带为联动运行时的首级皮带,其控制程序如图3所示。

图3 pidai功能块控制实例

4结束语

在高炉原燃料皮带控制系统中,根据工艺要求和设备的控制特点,采用模块化的编程思想,极大的体高了编程效率,同时,PLC控制程序清晰,调试和维护方便。自从控制系统投用以来,电气设备故障率减少,设备运行稳定,满足了高炉稳定顺行的生产要求。


参考文献
[1]ModiconTsx QuantuIIl硬件手册[M].北京:施耐德电气公司,2003
[2](Concept2.6用户手册[M].北京:施耐德电气公司,2005
 

 

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