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提高硫铵产量的技术改造和措施

时间:2011-04-23  作者:秩名

论文导读:焦炉煤气脱氨工艺主要有硫铵法、磷铵法、氨焚烧法三种。兖州矿区焦化厂采用半直接法饱和器生产硫铵法。工艺介绍:这是焦炉煤气净化车间(又称化学产品回收车间)中洗氨工段(又称硫铵工段)。进行大的设备、技术改造已经不太现实。
关键词:焦炉煤气,煤气净化,饱和器,技术改造
 

焦炉煤气脱氨工艺主要有硫铵法、磷铵法、氨焚烧法三种,兖州矿区焦化厂采用半直接法饱和器生产硫铵法。

1工艺介绍:这是焦炉煤气净化车间(又称化学产品回收车间)中洗氨工段(又称硫铵工段)。由鼓风机来的焦炉煤气,经电捕焦油器后进入煤气预热器。在预热器内用间接蒸汽加热煤气到60~70℃,目的是为了使煤气进入鼓泡式饱和器蒸发饱和器内多余的水分,保持饱和器(Dg4500)内的水平衡。预热后的煤气沿饱和器中央煤气管进入饱和器,经泡沸伞从酸性母液中鼓泡而出,同时煤气中的氨被硫酸所吸收。煤气出饱和器后进入除酸器,捕集其夹带的酸雾后,被送往粗苯工段。博士论文,饱和器。饱和器母液中不断有硫酸铵生成,在硫酸铵含量高于其溶解度时,就析出结晶,并沉淀于饱和器底部。其底部结晶被抽送到结晶槽,在结晶槽内使结晶长大并沉淀于底部。结晶槽底部硫酸铵结晶放到离心机内进行离心分离,滤除母液,并用热水洗涤结晶,以减少硫酸铵表面上的游离酸和杂质。离心分离的母液与结晶槽满流出的母液一同自流回饱和器中。从离心机分离出的硫酸铵结晶经螺旋输送机,送入沸腾干燥器内,用热空气干燥后送入硫酸氨储斗,经称量包装入成品库。为了使饱和器内煤气与母液接触充分,必须使煤气泡沸伞在母液中有一定的液封高度,并保证饱和器内液面稳定,为此在饱和器上还设有满流口,从满流口溢出的母液经插入液封内的满流管流入满流槽,以防止煤气逸出。博士论文,饱和器。满流槽下部与循环泵连接,将母液不断地抽送到饱和器底部的喷射器。因而母液有一定的喷射速度,故饱和器内母液被不断循环搅动,以改善结晶过程。饱和器内所需补充的硫酸,由硫酸仓库送至高置槽,再自流入饱和器,正常生产时,应保持母液酸度为4%~8%(不生产吡啶),硫酸加入量为中和氨的需要量。博士论文,饱和器。饱和器在操作一定时间后,由于结晶的沉积将使其阻力增加,严重时会造成饱和器的堵塞。所以操作中必须定期进行酸洗和水洗。当定期大加酸、补水、用水冲洗饱和器及除酸器时,所形成的大量母液有满流槽满流至母液储槽,在正常生产时又将这些母液抽回饱和器以作补充。

2存在问题

2.1兖州矿区焦化厂是1988年开始设计、建设,发展到现在工艺已比较落后。焦炉经过近20年的运作,已接近老龄化,进行大的设备、技术改造已经不太现实。自动化控制方面太少,很多时候只能人工蹲守,在很大方面限制产品产能。

2.2在化学产品回收车间的冷凝工段,有大量的剩余氨水通过溢流管溢流走,经酚水沟流入环保车间进行废水处理。地沟里不断挥发出比较刺鼻的氨,致使整个厂区都能闻到,严重影响职工的工作环境和身体健康。

2.3在氨回收工段,每天的产量在4—5吨硫酸铵,与理论值相差较大,并且生产的硫酸铵比较黑,主要原因就是母液中有过量的酸焦油,由于清理不及时造成酸焦油沉积在结晶中。

3原因分析

3.1设备维护费用未按照计划投入。资金不到位,直接影响设备维护,造成设备未老先衰,或“带病“工作,逐渐形成不少安全隐患。博士论文,饱和器。设备老化造成的后果如:炉门、炉框变形造成荒煤气泄露;碳化室变形,影响装煤量,进一步影响炉顶空间温度,最终影响氨气的生成;初冷器结垢影响荒煤气降温效果,造成氨回收工段硫铵颜色较黑,电扑焦油器的分离效果,离心机的分离效果都影响产品质量。

3.2工艺设计存在的问题:冷凝工段溢流氨水直接排入酚水沟,这种设计太落后,不节能、不环保。

3.3饱和器泡沸伞的结构太粗糙,影响煤气洗涤效果;满流槽液面上漂浮的酸焦油比较多,人工打捞不及时,不彻底。

3.4焦炉车间、化学产品回收车间存在工艺管理不严现象。

3.4.1焦炉车间存在管理不严的现象。没有控制好均匀生成,没有严格按照推焦计划执行,造成系统压力波动。它很大程度上影响煤气的回收,影响炉子的冒烟冒火,还造成系统压力波动太大。严格控制好装煤量,并且要及时关炉门、盖装煤孔,减少煤气损失。

3.4.2化学产品回收车间冷凝鼓风工段严格控制各项指标(初冷后煤气温度,及时调节各集气管压力30-60pa,减少荒煤气逸散的可能)。

3.4.3硫酸铵工段管理不到位。

下表为去年四、五月份随机抽查发现的问题:

 

时间 存在问题 时间 存在问题
4月3日 作业现场未戴安全帽 5月8日 仓库发现烟头
4月10日 酸度10% 5月10日 酸度9%
4月11日 一人没写离岗记录 5月15日 预热器前煤气温度高
4月25日 母液溢出 5月25日 工艺记录填写不规范
4月30日 没打扫卫生区 5月31日 没按时加酸

(本工段主要工艺指标有预热器后煤气温度65℃,酸度4%-8%(不生产吡啶),辅助指标晶比。)

现象表明,本工段管理不到位,应加强教育、管理。

4改进措施

4.1设备维护费用按计划投入,保障设备正常维护保养。博士论文,饱和器。

4.2对于工艺设计存在的问题,进行工艺改造(这次技术改造花费4700元):将冷凝工段的溢流氨水(计量流量1.0方/小时,浓度约3%)用钢管(外加保温材料)接到硫铵备用母液槽(加盖密封),配母液的时候直接用储槽中的氨水。平时氨水从上部溢流口流出,与气液分离器流出液体换热后进入蒸汽加热器加热蒸氨,氨气直接进入饱和器,液相进入熄焦池,做熄焦用水。这样即回收了氨,又减少了废水处理量,又节约了一次水水,并最大程度减少了环境污染,一举四得。这次技术改造被焦化厂评为一等奖。

4.3改造饱和器泡沸伞的结构及在满流槽口铺架耐酸材料的过滤筛。

4.3.1泡沸伞分了36个小窗格,目的就是将煤气平均分散开来,避免形成大的气泡,更好的与母液进行接触反应。按年产14.4万吨焦炭计算,每小时要产出7600余方煤气,进入泡沸伞,也难免不成大气泡。初次改造将泡沸伞外围加上塑料网,这样煤气与母液就能充分接触。由于环境因素,母液剧烈流动,导致硬质塑料网脱落,后来用镍铬钼耐酸钢板,在上面布满直径10毫米小孔(空隙间穿插更小的孔),布满整个耐酸钢板,然后焊接在泡沸伞上。效果很明显,饱和器出口氨含量将打破0.02%以下,而在技术改造以前为0.03%左右。根据实际情况也可适当加高满流槽溢流高度,目的也是加大两相的接触面积。缺点是满流口的耐酸材料容易脱落,阻力增加比较明显。

4.3.2为了处理漂浮的酸焦油,在流槽口铺架耐酸材料的过滤筛子。保证满流槽内不聚集大量的酸焦油。岗位工认真巡岗,及时清理筛子上的酸焦油。

4.4对于生产现场管理不善,采取如下措施:

4.4.1加强职工思想教育,引导广大职工增强工作责任心,端正态度,爱岗敬业,无私奉献。

4.4.2对职工进行业务技术培训,认真学习冶金部出版的《炼焦技术》中化学产品回收部分,并组织考试,不及格重新考试,成绩与奖金挂钩;学习岗位操作规程、全面质量管理等方面的知识,对操作工进行现场工艺指标控制调节考核;选取部分操作工到其他焦化厂进行参观学习;积极组织青工技术比武,提高岗位操作技能。

4.4.3成立管理工艺督查组。工艺督查组实行四班三运转,无规律现场考核。专门对生产车间进行工艺指标控制情况进行考核,根据工艺指标的偏离程度进行奖罚。

4.4.4组建劳动纪律督察队。督察队实行四班三运转。专门负责监督现场岗位工的劳动纪律的遵守情况,对无故空岗、离岗等情况,给予严惩。

5成果

经过技术改造,取得了明显的效果:

5.1硫铵产品质量更好,颜色不再发黑。

5.2产量明显提高。一天多产硫铵约2.2吨(氨水蒸氨的回收率约70%)。而技改前每天平均产量4.6吨,增长了近50%。

5.3每天节约了5吨一次水,并且少产生19吨的废水。博士论文,饱和器。

5.4职工的岗位环境也有明显改善。


参考文献
【1】冯云琦李关云.《甲醇生产操作问答》.甲醇原料气的制备.北京:化学工业出版社.2008.2.
【2】《炼焦技术》.化学产品回收.冶金部出版.1977.
 

 

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