论文导读::浸没式连续微滤工艺恒流量出水。需要通过化学清洗来恢复跨膜压差。根据气水反冲洗过程中的加药工艺对化学清洗效果的影响。
论文关键词:浸没式连续微滤,工艺参数优化,化学清洗,加药工艺
天津市是开展城市污水深度处理最早的城市之一,是淡水资源严重匮乏的城市。对污水进行深度处理再生回用,利用充裕的污水资源,有效地提高水资源的重复利用率,是解决水资源短缺的有效途径[1]。由于膜材料和膜技术的发展,以及浸没式连续微滤工艺自身的优点[2]使其在再生水处理领域的应用越来越广泛[3]。浸没式连续微滤工艺恒流量出水,膜通量保持不变,但膜表面积累的污染物使跨膜压差TMP不断增大,而采用定时气水反冲洗的连续运行方式可缓解膜污染,降低跨膜压差。当膜运行到一定时间,膜表面气水反冲洗不能去除的污染物累计到一定程度时,需要通过化学清洗来恢复跨膜压差。目前浸没式连续微滤工艺在再生水处理中存在一些问题:如进水水质条件下,工艺的运行参数(过滤周期、气水反冲洗方式等)并非最佳;膜化学清洗效率不高等。
本文针对天津市某再生水厂的浸没式微滤工艺期刊网,结合该工艺的运行情况以及化学清洗效果,提出了微滤工艺的最佳过滤周期和气水反冲洗方式,并分析研究造成化学清洗效果不佳的原因,为水厂改进现有工艺、提高清洗效果、减少运行费用提供必要的基础数据。
1 试验装置与方法
1.1 工艺流程及装置介绍
试验中使用的原水为再生水厂的微滤工艺进水,即污水厂二级出水经过混凝沉淀和500μm格栅后的出水。试验装置见图1。
![再生水处理工艺浸没式连续微滤的优化研究[1] 工艺参数优化](/d/file/picture/201106/20/7.files/image001.jpg)
图1 试验装置示意图
原水经原水泵提升至中间水箱后依靠自身重力进入微滤膜池,微滤膜池内的水位通过中间水箱的溢流作用保持恒定。微滤的部分出水收集到反洗水箱,作为气水反冲洗的水源。
试验装置包括:膜组件、变频出水/反冲洗泵、气水管路、反冲洗用曝气泵。装置中设置6个阀门,通过阀门控制微滤膜的过滤和气水反冲洗过程:开启阀门a、c、d,关闭阀门b、e、f,为微滤膜的过滤过程;开启阀门e、f,关闭阀门a、c、d,进行气水反冲洗,反洗废水通过打开阀门b排放。在运行过程中,浸没式微滤膜利用出水泵的抽吸作用过滤,底部设有曝气头,利用曝气泵提供反洗时的曝气。
1.2 试验方案
本试验分为两个部分:过滤与气水反冲洗参数优化研究;根据气水反冲洗过程中的加药工艺对化学清洗效果的影响,对该加药工艺进行优化研究。
1.2.1过滤与气水反冲洗参数优化
膜分离采用恒流出水,流量为3.15m3/h,膜组件的工作通量为31.5 m3/(m2h),试验记录膜运行过程中的跨膜压差TMP。
微滤工艺的过滤与气水反冲洗参数优化采用正交试验的统计学设计方式来确定[4]。再生水厂微滤工艺过滤、气水反冲洗主要运行参数为(A)单独气洗30s,(B)气水联合反洗15s,(C)过滤周期30min,以此三参数作为微滤工艺过滤与气水反冲洗正交试验的影响因素,每个因素选择三个水平,见表1。
表1过滤与气水反冲洗正交试验的因素与水平
水平
|
因素
|
A/单独气洗时间/s
|
B/气水联合反洗时间/s
|
C/过滤周期/min
|
1
|
20
|
10
|
30
|
2
|
30
|
15
|
50
|
3
|
40
|
20
|
70
|
1.2.2气水反冲洗过程中的加药工艺优化
目前,再生水厂浸没式微滤工艺未二十四小时连续运行,在气水反冲洗过程中定时向反洗储池进水管道上投加2~5ml次氯酸钠期刊网,其作用是对反洗水储池以及反洗管道进行杀菌,但该加氯过程可能是导致微滤膜氯化学清洗效果不理想的主要原因。
气水反冲洗能在一定程度上缓解膜污染,但随着过滤时间的延长,不可逆膜污染物质会逐渐累积,导致跨膜压差逐渐增加,这时需要用化学溶液对膜进行清洗。目前再生水厂的化学清洗包括氯化学清洗和酸化学清洗,氯化学清洗溶液为500ppm的次氯酸钠溶液,酸化学清洗溶液为盐酸与柠檬酸按一定比例配置成pH为2的清洗液。氯化学清洗效果不理想,清洗前后的跨膜压差恢复率较低,根据再生水厂现有工艺分析,是由于微滤工艺气水反冲洗过程中间歇投加定量的次氯酸钠缓解了膜表面的微生物和有机物等污染,减弱了次氯酸钠化学清洗所针对的膜污染物质积累,从而使得氯化学清洗效果不佳。
根据以上分析,试验设计了三种不同加药方式的试验方案, 分别为过滤过程中不投加药剂、间歇投加定量NaClO、间歇投加定量HCl。当跨膜压差增大到一定值时停止运行,对微滤摸进行氯化学清洗,记录氯化学清洗前后的跨膜压差值。每种加药方式下分别进行三次连续试验,即分别进行三次氯化学清洗,每三次氯洗后进行一次酸洗以较大程度地恢复跨膜压差,再进入下一个加药方式下的过滤过程,试验方案见表2。
表2 气水反冲洗过程中的加药工艺优化试验方案
试验序号
|
1
|
2
|
3
|
加药方式
|
不投加药剂
|
投加NaClO
|
投加HCl
|
加药间隔(h)
|
24
|
24
|
24
|
加药量(mL)
|
/
|
4
|
8.5
|
试验次数
|
3
|
3
|
3
|
1.3 跨膜压差恢复率
在浸没式微滤膜分离过程中,原水中的悬浮物颗粒和溶解性有机物、无机物会形成滤饼层和浓差极化,还可能吸附、沉积在膜孔内[5],有效的气水反冲洗可以去除膜表面滤饼层和破坏浓差极化,恢复膜的透水性能[6],减小跨膜压差。
跨膜压差恢复率η,是指气水反冲洗或化学清洗前后的跨膜压差降低的程度,定义如式(1)所示 :
η=(TMP1-TMP2)/TMP1×100%(1)
式中η―跨膜压差恢复率;
TMP1―系统结束运行时的跨膜压差(-MPa);
TMP2―系统初始运行时的跨膜压差(-MPa)。
试验中的膜出水流量不变即膜通量维持恒定期刊网,而跨膜压差TMP随着运行时间的增长而增大,因此以跨膜压差恢复率η来评价气水反冲方式对膜污染的影响,并以此反映上述三种试验方案下滤化学清洗的效果差异。同时结合膜污染速率δ来说明操作条件对膜污染的影响,δ表示单位时间内跨膜压差的变化,反映了膜污染的速率,其定义见式(2)。
δ=(TMP1-TMP2)/t(2)
式中δ―膜污染速率(KPa/h);
t ―累计运行时间,h。
2 试验结果与讨论
2.1 过滤与气水反冲洗参数优化试验
根据表1设计的正交试验方案,共进行了9次试验,试验结果如表3所示。
表3过滤与气水反冲洗参数优化的正交试验结果
项目
|
试验号
|
A
|
B
|
C
|
跨膜压差恢复率η(%)
|
出水浊度(NTU)
|
试验结果
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3.82
|
0.15
|
2
|
1
|
2
|
2
|
8.51
|
0.44
|
3
|
1
|
3
|
3
|
8.72
|
0.40
|
4
|
2
|
1
|
2
|
7.59
|
0.19
|
5
|
2
|
2
|
3
|
6.73
|
0.23
|
6
|
2
|
3
|
1
|
6.53
|
0.36
|
7
|
3
|
1
|
3
|
9.31
|
0.24
|
8
|
3
|
2
|
1
|
9.85
|
0.19
|
9
|
3
|
3
|
2
|
9.68
|
0.19
|
极差计算
|
k1
|
7.017
|
6.907
|
6.733
|
|
|
k2
|
6.950
|
8.363
|
8.363
|
|
|
k3
|
9.613
|
8.310
|
8.253
|
|
|
R
|
2.597
|
1.403
|
1.520
|
|
|
表3的试验结果表明出水浊度受气水反冲方式的影响很小,比较稳定,满足该工艺的出水要求,因此将跨膜压差恢复率作为气水反冲洗效果的评价指标。由极差计算结果可知,对跨膜压差恢复率影响最大的因素是单独气洗时间,其次是过滤周期,影响最小的是气水联合反洗时间;该浸没式微滤的最佳过滤周期与气水反冲洗参数为:过滤周期为50min,气水反洗时单独气洗40s,气水联合反洗15s。在微滤膜过滤过程中,前处理工艺混凝沉淀中形成的未沉降的絮体以及原水中的固体颗粒等在膜表面上产生了致密厚实的滤饼层,仅靠水反洗不能将滤饼层完全去除,膜元件的底部曝气能有效地冲刷掉膜表面的污染物,同时使膜丝产生震荡从而将已经脱离膜表面的污染物质从装填密度高的膜丝之间分离出来[5],所以单独气洗对整个气水反冲洗的效率起关键作用,这与从正交试验所得结果相一致。将正交试验得到的最佳运行参数与原有工艺的运行参数进行对比,结果如表4示。
表4最佳运行参数与原工艺运行参数对比结果
运行工况
|
单独气洗时间
(s)
|
气水联合反洗时间
(s)
|
过滤周期
(Min)
|
跨膜压差恢复率η
(%)
|
膜污染速率δ
(MPa/h)
|
最佳运行参数
|
40
|
15
|
50
|
7.94
|
1.44×10-3
|
原工艺运行参数
|
30
|
15
|
30
|
5.41
|
2.90×10-3
|
从表4中可以看出,最佳运行参数下的跨膜压差恢复率比原有工艺的跨膜压差恢复率提高了46.65%,而膜污染速率降低了50.34%,最佳运行参数的气水反冲洗效率明显提高期刊网,而膜污染速率减缓。从运行费用来看,两种运行参数的运行费用差异主要来自于气水反冲洗所消耗的进气总量和进水总量,对比结果如表5所示。
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